优快钻井技术在陈3-121井的应用

2019-09-10 曹俊

锦绣·下旬刊 2019年4期
关键词: 钻杆 时效 钻头

摘要:陈3 -121井是部署在东台坳陷高邮凹陷陈堡构造陈3断块的注水井,井型为定向井。本井多处存在不整合面,三垛组有断层,钻井过程中存在垮塌和井漏的风险,且处于油水边界处,临近注水井较多,钻井过程中有出水和溢流的风险,同时井身轨迹控制难度略大,防碰要求较高,与三口井防碰距离皆小于30m。本文主要介绍陈3-121井钻井技术,为今后陈3断块打注水井提供参考。

关键词:陈3-121;垮塌;出水;溢流;防碰

引言

陈3-121井是部署在东台坳陷高邮凹陷陈堡构造陈3断块的注水井。该井设计井型为定向井。一开用中311. Imm钻头钻至井深360. 13m,φ244. 5mm套管下深359. 06m,水泥浆返至地面。二开用φ215. 9mm钻头钻至2305m,φ139. 7mm套管下深2296. 86m。陈3断块泰州组油藏1997年9月投入开,2003年6月实施分层系开发,2009年由天然能量转为注水开发,为缘内结合缘外的注水方式注水,截至2018年8月己累积注水170. 11×l04m3,累积注水307. 28×l04m3。设计井处于油水边界处,临近注水井较多,钻井过程中注意地层可能的高压。

1地层特点及井身结构设计

1.1油藏及地质特点

陈3断块位于吴1断层上升盘,地层区域性东南倾,其上倾方向被吴1断层所遮挡,形成长条形断鼻圈闭。主要含油层系K2 t13油藏驱动类型为边底水驱动,且具有统一的油水界面,原始油水界面在213 0m。含油面积1.2km2,地质储量414×l04t。为了及时有效的补充构造东部的地层能量,提高波及系数及水洗倍数;完善注采井网,提高采收率,在构造的东部设计该注水井。

邻井钻遇情况:陈3-20井钻遇油层11层59. 5m,油水同层1层6. 8m,综合解释一类有效厚度58. 1m,二类有效厚度6.3m;陈3-89井钻遇水淹层4层19. 2m,综合解释水淹层厚度15. 7m;陈3-119井钻遇水淹层6层48. 8m。该地区盐城组砂砾岩,盐一段底部有不整合面(垂深1260m),垛一段底部有断层(垂深1590m),戴南组、阜四段、阜三段、阜二段断缺,钻进时易漏。根据陈3块前期钻探情况分析,该区三垛组易造浆,且有一段强渗透性砂岩,极易缩径。注水层位易发生溢流。

1.2井身结构设计

(1) 一开用φ311. 1mm钻头钻至井深360. 13m,φ244. 5mm套管下深359. 06m,水泥浆返至地面。

(2)二开用中215. 9mm钻头钻至2305.00m,φ139. 7mm套管下深2296. 86m,固井注水泥75t,人工井底2286m,水泥返高lOOm。

2施工基本情況

2.1 一开钻井施工

使用φ 311.1牙轮+630*410+φ165浮阀+φ178无磁钻铤+φ178螺旋钻铤+411*4A10+φ159螺旋钻铤*9+4A11*410+φ127加重钻杆*21+φ127钻杆*5+411*410(保护)+防溅接头+165旋塞+133方钻杆钻具组合,轻压吊打,防斜打直。进行一次单点测斜(井深:247. 45m,井斜角:0.14°,方位角:284. 93°)。开大排量及时冲刷岩屑。井深360. 13m,起钻下入表层套管φ244. 5mm*8. 94mm*J55*359. 06m,固井顺利,水泥返至地面。

3.2二开钻井施工

使用φ215. 9PDC+φ172单弯螺杆(1.25度)+φ165浮阀+φ212稳定器+定向直接头+φ159无磁钻铤*2+φ159螺旋钻铤*3+4A11*410+φ127加重钻杆*21+φ127钻杆*169+411*410(保护)+165旋塞+防溅接头+133方钻杆钻具组合,直井段做好防斜打直工作,使用MWD和螺杆配合进行轨迹控制工作,三根一测斜,动态监测井眼轨迹,及时掌握井眼轨迹并据情况及时调整装置角与钻井参数,确保井斜不超标。

3.3完井电测及固井施工

完钻后下入牙轮钻头通井,下入钻具组合中215.9牙轮+4 3 0*410+φ165浮阀+411*4A10+φ15 9螺旋钻铤*3+4A11*410+φ127加重钻杆*20+φ165随钻震击器+φ127钻杆*215+411*410(保护)+防溅接头+165旋塞+133方钻杆,井下一切正常。电测一次成功,φ139. 7mm套管下深2296. 86m,固井注水泥75t,人工井底2286m,水泥返高lOOm。

3钻井效率分析

该井在生产组织上,提前谋划,做好各项工序的无缝衔接,生产时效为97. 71%,纯钻进时效为28. 20%,非生产时效为2. 29%,故障时效0%,复杂时效0%。通过共同努力,针对施工难点,采取了有效措施,保证了该井的施工速度。

该井设计周期20天,实际周期15. 81天,较计划提前了4.19天,原因如下:

(1)为抓时效,井队优化钻具组合及施工参数,并且专门制定了考核办法,调动大家劳动积极性,经过班组员工的共同努力,二开最高班进尺374. 24m。

(2)根据地质提示和地层特点,及时而有效地调控钻井液性能,确保良好的携砂性能、泥饼质量以及易漏失层的封堵效果。

(3)优质的现场管理水平,确保了较高的施工效率。

4结论

(1)该井周围注水井较多,钻井过程中有出水和溢流的风险,针对这一情况,应在施工前对坐岗人员进行岗前培训,强调坐岗要求,落实好坐岗制度。

(2)该井防碰要求较高,与三口井防碰距离皆小于30m,在防碰井段应派专人看守岩屑返出情况,同时要与定向人员及时沟通,优化井身轨迹,做好井身轨迹控制工作。

(3)该区块地层多处存在不整合面,三垛组有断层,钻井过程中存在垮塌和井漏的风险,需加强坐岗观察,做好随钻防漏。下钻的时候控制速度、进入易漏层前适当加入随钻堵漏材料、下钻到底缓慢开泵等措施能有效地避免恶性漏失的发生。建议以后该地区井的最高泥浆密度设计为1. 20g/cm3。

参考文献

[1]石油钻井工程技术分析[J].王艳洁,钟元,陈浩.石化技术.2015 (11)

[2]对石油钻井工程技术的探讨[J].何剑平.黑龙江科技信息.2012 (32)

[3]浅谈石油钻井工程技术[J].秦风彪,化工管理.2018 (03)

作者简介:

(曹俊),性别;男,出生年(1988. 12),籍贯(江苏高邮),民族(汉),职称(工程师),学历(本科),研究方向(钻井技术).

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